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研制液位自動跟蹤系統(tǒng)促進(jìn)節(jié)能減排

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研制液位自動跟蹤系統(tǒng)促進(jìn)節(jié)能減排

聚合物分散裝置是三次采油聚合物母液配制的核心裝置,它的作用是將聚合物干粉顆粒均勻地散布在一定比例的水中,并使聚合物干粉顆粒充分潤濕,為下一道工序“熟化”(即攪拌溶解使聚合物與水充分混合溶解)準(zhǔn)備條件。它的運(yùn)行好壞直接影響聚合物母液的溶解質(zhì)量、注入液的各項指標(biāo),以及對分散出口過濾器、熟化攪拌機(jī)、轉(zhuǎn)輸設(shè)備、注入設(shè)備(注聚泵,一般為三柱塞泵)及用能情況都有較大影響。而影響溶解的設(shè)備主要是水粉混合頭、攪拌機(jī)、溶解罐液位,水與聚合物干粉的初溶(初步溶解)效果直接影響聚合物母液的物性和后續(xù)注入運(yùn)行狀況。

1聚合物分散裝置發(fā)展概況

20世紀(jì)90年代初,孤東油田最早使用美國Pfizer公司生產(chǎn)的聚合物分散裝置,下粉器控制采用可控硅直流變速電機(jī)、排液泵排量采用機(jī)械凸盤式控制,下粉和混輸只能是手動調(diào)節(jié),采用電極式液位計,只有高、中、低三種液位輸出狀態(tài)。液位控制只能是極限液位控制,罐滿液位時停止進(jìn)水、進(jìn)藥;中液位時開始啟動攪拌機(jī)攪拌;在罐低液位時停排液泵。為保持進(jìn)水、進(jìn)粉的連續(xù),常設(shè)定排液速度略大于進(jìn)水速度。而后來隨著變頻器的普及應(yīng)用,大港總機(jī)廠、張家口總機(jī)廠、勝利油田總機(jī)械廠生產(chǎn)的國產(chǎn)化分散裝置中對這些設(shè)備進(jìn)行了三個方面的改進(jìn)。

1.1液位計由電極式液位計改為靜壓式液位計,或靜壓和電極聯(lián)合控制的液位控制方式,兩種液位計的性能對比如下。電極式液位計的優(yōu)點(diǎn):價格便宜,安裝調(diào)試簡單,無功耗,采用不銹鋼材質(zhì),壽命很長。缺點(diǎn):因長期在初溶的高濃度聚合物和高礦化度的清水環(huán)境下,極易在電極頭上結(jié)塊、結(jié)垢,造成控制失靈,引起冒罐或分散裝置停止工作的故障,并且不能準(zhǔn)確反映罐內(nèi)液位,在值班室的終端微機(jī)上也不能反映連續(xù)液位。靜壓式液位計的優(yōu)點(diǎn):采用膜片式靜壓測試,電腦芯片數(shù)據(jù)處理,通過誤差校正程序,保證測試數(shù)據(jù)的線性,可以準(zhǔn)確測量罐內(nèi)液位,抗干擾能力強(qiáng),抗沖擊。接觸材質(zhì)是不銹鋼,壽命較長,以4-20mA標(biāo)準(zhǔn)信號輸出遠(yuǎn)傳,在終端微機(jī)上顯示連續(xù)液位狀況,與其他自動化設(shè)備組合實(shí)現(xiàn)開環(huán)、閉環(huán)控制,與測試介質(zhì)接觸不會影響其測試精度,技術(shù)成熟,設(shè)備穩(wěn)定性好,不易損壞。

1.2下粉機(jī)控制由原來的可控硅直流電機(jī),改成小功率三相交流電機(jī),其工作變得更加準(zhǔn)確,控制更方便,與PLC連接更加可靠。

1.3排液泵控制排液泵(輸送初溶聚合物母液的輸送泵,通常為螺桿泵)廢除機(jī)械調(diào)速,采用變頻調(diào)速。機(jī)械調(diào)速:皮帶、凸輪磨損快,故障率高,并且電機(jī)工作時功率因數(shù)低,只能手動調(diào)速,無法與自動控制設(shè)備連接實(shí)現(xiàn)閉環(huán)控制;價格便宜。變頻調(diào)速:工作穩(wěn)定,操作簡單,并且通過優(yōu)化參數(shù)可以達(dá)到節(jié)電目的,最大優(yōu)點(diǎn)是可以實(shí)現(xiàn)電子無級變速,并且可以與PLC或自動化二次儀表組合實(shí)現(xiàn)精確控制,這也是液位自動跟蹤的前提;缺點(diǎn)是價格稍微高一些。

2液位自動跟蹤系統(tǒng)和研制

2.1分散裝置運(yùn)行特點(diǎn)正常情況下,分散裝置在運(yùn)行中,分散裝置溶解罐中液位波動變化,排液泵、溶解罐攪拌機(jī)間歇運(yùn)行。圖1-3分別是每配制一個熟化罐(一個配制周期)分散裝置液位的變化和排液泵、溶解罐攪拌機(jī)工作的工況圖。從圖1中可以看出,正常工作時溶解罐液位l大部分時間處于中低液位,且處于低液位時間較長;從圖2中看出,排液泵在一個熟化罐配液周期有6~10次的停機(jī)和再啟動過程;從圖3中看出,大部分時間攪拌機(jī)處于停止?fàn)顟B(tài),也就是說,在分散初溶過程中大部分時間只是靠混合頭水粉直接混合,并無攪拌,由排液泵直接輸送到熟化罐(即攪拌罐)。目前這種設(shè)備在運(yùn)行中存在以下缺點(diǎn):由于大部分時間不攪拌,水粉根本達(dá)不到均勻初溶,聚合物溶解性差,造成易結(jié)包塊,產(chǎn)生“魚眼”,在輸出到熟化罐過程中,容易堵塞過濾器。在熟化罐中由于包塊形成難以充分熟化,延長攪拌熟化的時間,同時造成拉絲和大塊凝膠,無法排出,部分直接沉積罐底,即使勉強(qiáng)輸出也會造成外輸過濾器的堵塞,使注聚泵吸入能力變差,容積效率下降,增加了注聚泵的無功損耗,并且粘連閥座、柱塞等。同時,使得剪切降解、工人清閥次數(shù)以及配件損壞的速度都有所增加,也會導(dǎo)致能耗升高和聚合物的浪費(fèi)。由于大量干粉結(jié)塊,只能當(dāng)廢物處理,浪費(fèi)了干粉藥劑,并且使聚合物母液的黏度指標(biāo)大大下降,間接影響了聚合物驅(qū)油效果。由于長時間液位在較低狀態(tài),溶解罐底部造成自然漩渦,排液泵在吸入時必然吸入部分空氣,此時水粉幾乎來不及充分混合即被排出,所以對聚合物母液的常規(guī)指標(biāo)危害嚴(yán)重,造成大量干粉浪費(fèi),結(jié)塊和沉積對流程造成堵塞。同時,排液泵采用的是單螺桿泵,其定子是橡膠制品,在供液不足吸入空氣情況下,定子摩擦力增加,發(fā)熱加快定子損壞,設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)振動增強(qiáng),無功損耗增加。同時,由于攪拌機(jī)和排液泵頻繁啟動,對局部電網(wǎng)發(fā)生一定沖擊,并且單螺桿泵由于轉(zhuǎn)子和定子是不銹鋼對橡膠,其啟動阻力相對較大,啟動電流也較大,對電網(wǎng)、電機(jī)及輔助設(shè)備也造成一定沖擊。

2.2液位自動跟蹤原理利用靜壓液位計輸出4~20mA標(biāo)準(zhǔn)信號,通過信號屏蔽電纜傳輸給變頻器,通過改變變頻器的啟動頻率控制方式,與變頻器形成閉環(huán)負(fù)反饋控制,采用單一比例控制或PID控制均能達(dá)到在整個配液過程中,液位自動跟蹤,保持液位恒定,即保持進(jìn)水速度與排液速度相同,即使進(jìn)水速度發(fā)生變化,產(chǎn)生干擾,經(jīng)過變頻調(diào)速,很快系統(tǒng)就會達(dá)到平衡,保持液位穩(wěn)定在設(shè)定的高度上。(1)純比例控制方法。靜壓式液位計輸出4~20mA信號,目前采用的是2m量程的液位計,變頻器運(yùn)行頻率受輸人信號的控制,采用正比例控制。當(dāng)排液速度與進(jìn)水速度相等時,液位就會穩(wěn)定在一個特定高度。如果要調(diào)整液位高度,只需改變進(jìn)水速度,或改變變頻器頻率量程即可。操作中,改變V/F曲線,把變頻器的基本頻率由50Hz該為40Hz左右,也就是說讓變頻器在40Hz左右時對應(yīng)輸出電壓380V,相對來說在低頻同樣頻率下時輸出電壓約增加20%的輸出電壓給電機(jī),此時電機(jī)工作電流下降約10%左右,電機(jī)溫度有所下降,噪聲和振動也變得很小,較之工頻時電機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)有力而平穩(wěn)。(2)PID調(diào)節(jié)方法。只需在變頻器上設(shè)定要控制的輸入信號的大小,液位輸出信號、變頻器、排液泵組成閉環(huán)控制,達(dá)到控制目的。在不產(chǎn)生液位波動的情況下,盡可能增加比例系數(shù),縮短積分時間,增大微分參數(shù),這樣既可以快速使液位達(dá)到平衡,又可以避免出現(xiàn)超調(diào)(液位大范圍波動)。2009年3月,首先在七區(qū)西54-61二元復(fù)合驅(qū)試驗站現(xiàn)場調(diào)試,取得了明顯效果,徹底消除原工作狀態(tài)造成的弊端。目前在5套分散裝置上試用單一比例控制,已經(jīng)達(dá)到預(yù)期效果。比如,在孤東油田三四區(qū)二元驅(qū)配制站分散運(yùn)行過程中,在一個周期,進(jìn)水、排液、攪拌都平穩(wěn)運(yùn)行,開機(jī)調(diào)穩(wěn)時間不到5s,并且由于變頻器調(diào)整在最優(yōu)狀態(tài),電機(jī)功率大大提高,電機(jī)溫度接近環(huán)境溫度,輸出聚合物母液初溶均勻,無魚眼、顆粒和拉絲現(xiàn)象。圖4~6分別是實(shí)施液位自動跟蹤后每配置一個熟化罐(一個配制周期)分散裝置液位的變化和排液泵、溶解罐攪拌機(jī)工作的工況圖。從圖4~6與圖1~3的工況圖對比看,實(shí)施液位自動跟蹤后,分散裝置溶解罐的液位在一個配制周期,液位始終穩(wěn)定在最佳液位,而排液泵和攪拌機(jī)不再是間歇運(yùn)行,而是連續(xù)工作,保證了聚合物母液配制的均勻和充分初溶。

2.3現(xiàn)場應(yīng)用情況該項技術(shù)于2010年9月起在12套分散裝置上推廣實(shí)施,取得了很好的節(jié)能降耗效果。從注聚站反饋數(shù)據(jù)統(tǒng)計,由于聚合物初溶效果較好,使聚合物配制質(zhì)量有了明顯改善,聚合物結(jié)塊產(chǎn)生魚眼(成包塊狀)現(xiàn)象明顯減少,清閥、清過濾器周期延長為原來2-4倍;同濃度下聚合物母液黏度比原來提高10-15%,節(jié)電率達(dá)15%左右,12套分散裝置年節(jié)電達(dá)1.5×105kWh,每年取得節(jié)電效益9.15萬元。系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定可靠,壽命10a以上。在相同情況下,可適當(dāng)減少熟化時間0.5-1h,提高配制站整體輸液能力,遏止了因熟化攪拌機(jī)運(yùn)行時間過長而產(chǎn)生的電能浪費(fèi)。同時由于設(shè)備運(yùn)行穩(wěn)定,減少了運(yùn)行沖擊性,可降低設(shè)備維修費(fèi)12萬元,還大大減輕了工人勞動強(qiáng)度。

3結(jié)束語

現(xiàn)場可以利用現(xiàn)代技術(shù)較高的電子產(chǎn)品來實(shí)現(xiàn)自動控制,完善注聚工藝中存在的原始問題。變頻器的推廣使用,需要技術(shù)人員不斷開發(fā)其豐富的功能,不斷完善注聚工藝,進(jìn)一步改善設(shè)備工作狀況。液位自動跟蹤主要解決的是聚合物配制中提高各項指標(biāo)的問題,這對三采工藝推進(jìn)、更新?lián)Q代起到一定的指導(dǎo)意義。

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