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烘絲工序冷凝水再用裝備研制

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烘絲工序冷凝水再用裝備研制

本文作者:張乾王文作者單位:河南中煙有限責任公司安煙卷煙廠

一、項目背景

絲工序是制絲工藝中最重要的環節之一,它通過高溫烘炒煙絲,降低來料煙絲的水分,使之達到成品煙絲工藝設定的水分值。而烘絲的水分高低直接影響到卷煙成品的水分,進而影響卷煙的吸食質量。根據中式卷煙特色工藝分組加工的需要,采取葉絲超級回潮機+SH9超熱氣流干燥的加工模式;另外一種為隧道式回潮機+薄板烘絲機。

1、存在問題:

安陽卷煙廠制絲車間上述兩種設備,在生產過程中都存在問題:

(1)薄板烘絲機:生產過程中烘后煙絲水分不均勻,波動大,尤其體現在每天第一批煙絲生產過程。收集30個批次出口水分標準偏差(見下圖),從圖中可以看出物料整體波動較大,且20%的批次不能滿足,標準偏差小于0.17的工藝要求。

(2)、高速氣流烘絲機:高速氣流烘絲機中的超級回潮機在生產過程中需要使用85°的熱水,車間目前采用自來水供應,管路內非常容易結垢,需要經常進行清洗,嚴重影響產品質量。

2、問題分析:

(1)薄板烘絲機:烘絲機冷凝水的排放問題尤為重要,一方面會導致薄板式烘絲機內部出現積水或排水不及,降低換熱效率,從而造成系統溫度控制的不穩定。烘焙效果下降。另一方面積拳對設備造成腐蝕,產生積垢,并且會引發水錘而損壞設備。為保證生產質量,安陽卷煙廠對該設備采用單獨蒸汽管路,以保證蒸氣壓力的穩定。但由于管線過長,造成管路內冷凝水過多,再加上冷凝水回收管網背壓過高,冷凝水排放不暢。

(2)高速氣流烘絲機:葉絲超級回潮過程的穩定性對超熱氣流干燥質量有很大的影響,由于加水管路經常結垢,管徑逐漸變細,或者水垢堵塞噴嘴,造成生產質量降低。

二、改進措施

為了保證兩臺烘絲機的正常生產,擬設計冷凝水收集裝置與生產用水收集裝置,將薄板烘絲機設備內冷凝水進行集中收集,作為生產用水供超級回潮機使用,這樣既可以解決薄板烘絲機冷凝水排放不暢,又能解決超級回潮機管路結垢的問題。

1、冷凝水收集裝置:車間采用的薄板烘絲機型號為SH6,其耗氣量為每小時2200-2700L。在冷凝水排放終端按裝冷凝水收集裝置(見下圖)。系統內冷凝水通過2進入集冷凝水罐內,隨著水位的不斷升高當水位達到3時,PLC控制5開啟,將集冷凝水罐內的冷凝水排放到冷凝水管網內,由于齒輪泵的控制,系統內的冷凝水將不再受冷凝水管網的背壓影響;當水位下降到8時,PLC控制5關閉。為防止集冷凝水罐內產生背壓,阻礙9的排放,在集冷凝水罐上部安裝4,使內部壓力與大氣相同。

2、生產用水收集裝置:車間采用的超級回潮機WQ35,其每小時用水量在400–600L,而薄板烘絲機每小時產生冷凝水近2000L,基本上能夠滿足3-5批煙絲使用。在烘絲機冷凝水收集系統后安裝生產用水收集裝置,用于將烘絲機內冷凝水收集到水箱中,供超級回潮生產使用。在烘絲機預熱或者生產過程中,當保溫水箱中的水位未達到11,此時PLC控制10,接通AC,PLC控制5開動,將冷凝水收集系統中的冷凝水排放到保溫水箱中,當水位達到或者高于11時,則PLC控制10,接通AB,使冷凝水排放到冷凝水管網中,當水位低于12時,將由外部補水系統直接供水。

三、改進效果

1、薄板烘絲機:安裝冷凝水收集系統后,技術人員抽取了改造后30批次的烘后煙絲水分標準偏差,并作控制圖(見下圖):通過上圖可以看出,改造前后烘絲機出口水分標準偏差明顯提高,平均標準偏差由原來的0.1452提高到0.101,且均滿足小于0.17的工藝要求,同時其波動范圍也明顯減小,產品質量明顯改善。

2、高速氣流烘絲機:安裝生產用水收集裝置后,薄板烘絲機冷凝水基本能夠滿足超級回潮機生產使用,同時由于冷凝水溫度較高,每月可節約生產用水20噸,加熱用蒸汽近10000L。上述兩套裝置的研制并應用,極大改善了車間兩種烘絲機的生產狀況,為后工序打下了堅實的質量基礎。

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