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預浸對金、銀浸出的影響
磨礦后加石灰充氣攪拌2h,再加氰化鈉浸出。全泥氰化浸出條件:磨礦細度-200目占85%,礦漿濃度35%,石灰用量2.5kg/t,氰化鈉用量3kg/t,浸出時間24h。試驗結果見表2。從表2可見,礦石直接浸出,金、銀浸出率均較高。在其后的試驗中,不考慮二段浸出工藝,從簡化工藝角度出發,選擇不預浸一段浸出工藝。
礦漿濃度對金、銀浸出的影響
將石灰、氰化鈉一同加入球磨機進行磨礦,然后在攪拌槽中調整所需礦漿濃度,進行充氣攪拌浸出。全泥氰化浸出條件:磨礦細度-200目占85%,石灰用量2.5kg/t,氰化鈉用量3kg/t,浸出時間24h。試驗結果見表3。從表3看出,礦漿濃度以35%比較適宜,此時浸出率指標較高。如果礦漿濃度太高,則礦漿黏稠,對浸出供氧和節約藥劑都不利;濃度太低,雖然有利于提高浸出率,但降低了貴液中金、銀濃度,增加了貴液及含氰污水處理難度,增加作業成本,也降低系統本身的生產能力。
磨礦細度對金、銀浸出的影響
選取不同粒度礦石進行平行對比試驗。全泥氰化浸出條件:礦漿濃度35%,石灰用量2.5kg/t,氰化鈉用量3kg/t,浸出時間24h。試驗結果見表4。從表4可知,隨著磨礦細度提高,金銀浸出率提高,但提高幅度逐漸減小。保持一定的磨礦細度,對保證浸出指標是必要的。考慮現有磨礦細度為-200目已占85%以上,因此,礦石不必再細磨。
氰化鈉用量對金、銀浸出的影響
全泥氰化浸出條件:磨礦細度-200目占85%,礦漿濃度35%,石灰用量2.5kg/t,浸出時間24h。氯化鈉用量對金、銀浸出的影響試驗結果見表5。從表5看出,隨氰化鈉用量增加,金浸出率提高,但銀浸出率有所下降。當氰化鈉用量超過3kg/t時,金浸出率變化不大,故確定氰化鈉用量為3kg/t。
浸出時間對金、銀浸出的影響
全泥氰化浸出條件:磨礦細度-200目占85%,礦漿濃度35%,石灰用量2.5kg/t,氰化鈉用量3kg/t,浸出時間24h。浸出時間對金、銀浸出的影響試驗結果見表6。可見:浸出24h,金、銀浸出率達到96%和80%以上;繼續延長浸出時間,金浸出率變化不大,而銀浸出率提高的也不多。浸出時間延長,會降低系統的處理能力,故確定浸出時間為24h。
閉路試驗
在優選的浸出條件進行閉路試驗,結果見表7。對工藝進行改進,將貴液直接返回磨機邊磨邊浸,在富氧條件下進行氰化浸出。改造前后試驗結果見表8。可以看出:金、銀浸出率分別達96.73%和81.28%,而且較為穩定;工藝改進后,金、銀浸出率均提高5%以上。
本文作者:溫勝來周源作者單位:江西理工大學