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污水處理工程管理

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摘要:上海新風色織廠總污水量500m3/d,廢水中染料含量較高,不易處理。在污水處理工程設計中通過濃淡水分流、曝氣、氣浮、超濾等,將部分染料回收、回用,使出水水質大大低于國家排放標準,取得較好的社會和經濟效益。

關鍵詞:印染廢水染料回收曝氣池氣浮超濾

industrialwastewatertreatmentdesignofxinfengdyedfabricmillinshanghai

abstract:duetothehighleveldyestuffcontentthewastewaterdischargedfromthexinfengdyedfabricmillinshanghaiwithflowrateof500m3/disnoteasytobetreated.inthedesignstageagreatdealofmeasuresincludingthesplit-flowtoseparatetheconcentratedanddilutedliquids,aerobicblasting,airflotationandultra-filtrationetcweretakenintoconsiderationtorecoveryandreusepartsofthelostdyestuff.therefore,thequalityoftheeffluentofthewastewatertreatmentismuchbetterthantherequirementofthenationalwastewaterdischargestandard.bestsocialandeconomicalbenefitshavebeenobtained.

1工程背景

上海新風色織廠主要生產靛藍純棉防縮強固呢(俗稱“牛仔布”),產品全部外銷。為擴大出口創匯,利用外貸資金引進新型劍桿織機和漿染聯合機,進行技術改造,形成年產804.69萬m牛仔布的新企業,同時建造日處理廢水500m3的污水處理設施。于1991年9月起進行培菌和試運轉。1992年10月經上海市環境監測中心監測,所有樣品100%全部達到或優于上海市工業“廢水”排放標準,驗收合格投入正常使用。

1.1生產工藝

(1)全廠生產工藝:白紗→整經→漿染→織造→燒毛預縮→檢驗打包出廠

(2)染色車間生產工藝:白紗盤頭→煮煉→染色→水洗→烘干→上漿→烘干→卷繞→送織造車間

1.2染色過程中主要使用的染料及助劑

染料:還原性靛藍染料

助劑:燒堿、保險粉、滲透劑等

1.3污廢水來源及特點

1.3.1生產廢水

主要來源于染色車間中漿染機的煮煉和水洗工段,其中染缸下腳以及第一道水洗槽排水濃度較大,含有較多的染料,應濃淡廢水分別處理。既利于回收染料,降低生產成本,又便于提高廢水處理的質量,減少處理費用。

1.3.2生活污廢水

主要來源于廁所、食堂、浴室等,性質同普通生活污水。

1.4總處理水量

按500m3/d設計,其中生產廢水450m3/d,生活污廢水50m3/d。

1.5處理前水質指標及分析

根據市紡織局化纖公司環境監測站和上海紡織工業環保監測中心室1988年1月25日~31日連續一周同時對該廠進行的水質測定,兩單位所得數據還是比較接近的。因此以兩單位所測數據的平均值作為處理前的水質指標(見表1),并以此進行工藝設計。

其中1#水樣是大掃除時所取水樣,濃度偏高。因本工程擬采用染料回收裝置,經回收后廢水濃度會有較大改善,所以1#水樣的水質不予考慮。

從2#~7#水樣分析資料來看:

(1)多數水樣bod5/codcr比值為0.35~0.43之間,最不利值為0.188(2#水樣)。因此一般來說該廢水可生化性還是比較好的,采用以生化為主,輔以氣浮的工藝流程是可行的。

(2)2#~7#水樣bod5值均<500mg/l,因此采用好氧工藝是較合理的。

(3)若使出水bod5≤30mg/l,bod5去除率需達到93.2%,因此采用延時曝氣生化法較合適。

(4)只有當codcr去除率高達92%時,出水codcr才能達到上海市的排放標準codcr≤100mg/l。在整個印染行業這是有一定難度的。

1.6處理后水質指標及分析

根據市環境監測中心1992年10月15日10∶00至10月16日10∶00一晝夜的監測采樣,各生產工段設備均處于正常運行狀態,生產負荷達到規定要求,以此作為污水處理后的水質指標。

從數據結果看,各項指標均達到或優于上海市排放標準,特別是codcr平均值<100mg/l,證明這套污水處理設施大體上適合該廠的污水治理,一般運行效果較好。

2工藝流程

濃淡廢水分別處理,濃廢水經超濾回收靛藍染料后,有機物濃度降低,減輕后續處理構筑物負荷,提高出水水質。

其中濃廢水經超濾后的濾后水排入淡廢水調節池;豎流式沉淀池中的泥用泵提升至真空過濾機,注入混凝劑,泥水分離,分離后的泥用車送往廠區煤渣堆場,分離出來的水流回淡廢水調節池;豎流式沉淀池中的剩余污泥用泵提升,回流至延時曝氣池;氣浮池和消毒池分別注入混凝劑與消毒劑。

3主要設備選擇和構筑物設計

3.1設計參數

3.1.1設計水量

按廠方提供資料為500m3/d,其中生產廢水450m3/d,生活污水50m3/d。

3.1.2設計水質

生產廢水:bod5466.83mg/l,codcr1350.91mg/l

生活污水:bod5200mg/l,codcr400mg/l

混合廢水水質:bod5=(466.83×450+200×50)/500=440.15mg/l

codcr=(1350.91×450+400×50)/500

=1255.82mg/l

3.2調節池

調節池容量按6h平均時廢水量計。

長×寬×高=8.2×4.35×3.5≈125m3。

停留時間=125m3/(500m3/d/24h/d)=6h。

為提高污水處理效果,防止大顆粒在池內沉淀,在池底設穿孔布氣管,采用24h連續曝氣。

3.3延時曝氣池

(1)每日去除bod5量:(440.15mg/l-30mg/l)×500m3/d=205.1kg/d

(2)取污泥負荷ns=0.15kgbod5/(kgmlvss.d)

混合液污泥濃度mlss=4g/l

混合液揮發性污泥濃度mlvss與混合液污泥濃度mlss的比值為0.7,則混合液揮發性污泥濃度mlvss=4×0.7=2.8g/l。

容積負荷率nv=0.15×2.8=0.42kgbod5/(m3.d)

曝氣區容積=205.1/0.42≈488.33m3

取曝氣池長39.35m,寬3.1m,深4m

則水力停留時間=(39.35m×3.1m×4m)/(500m3/d/24h/d)≈23.42h

(3)按每去除1kgbod5耗氧1.8kg計算

則耗氧量=205.1×1.8=369.18kgo2/d

按氧利用率5%,污水清水氧傳遞速率比值0.7,空氣含o2量21%計算

則供氣量=369.18/(5%×0.7×21%×24×60)≈34.88m3/min

選用4臺10m3/min羅茨風機,最大負荷時全部工作。采用穿孔管鼓風曝氣。

3.4沉淀池

采用豎流式沉淀池保證曝氣池活性污泥回流的需要。

取沉淀時間1h,沉淀池表面負荷3m3/(m2.d),污水在沉淀區的上升流速0.00083m/s,中心管流速0.3m/s。

3.5氣浮池

反應時間10min,泥水分離時間1h,溶氣水量10.4m3/h(50%回流)。用水力噴射器吸氣以減小噪聲。水在溶氣罐中停留3min。

3.6污泥脫水

按0.3kg干泥/去除1kgbod5計算:

205.1×0.3=61.53kg干污泥

折合成含水98%的污泥量:

61.53/0.02≈3076.5l/d

選用繞帶式轉鼓真空過濾機2臺。

3.7超濾

由中國紡織大學紡化系膜分離科研組對廢水進行膜分離可行性試驗,并選定膜的種類。采用丙烯腈-聚氯乙烯(pan-pvc)膜。超濾器為外壓膜管式。

可以看出,隨著時間的延長,廢水通量的下降速度較平緩,平均通量為60l/(m2.h),選用該膜是較好的。

可知,廢水的平均通量隨壓力的增加而加大,另外,經試驗得知操作壓力對截留率幾乎沒有影響,即r=99%~100%。實際操作壓力可根據需要,在0.2~0.4mpa范圍內選擇。

可知,在相同的操作壓力下,廢水的平均通量隨著溫度的增加而增加。因pan-pvc膜可耐溫60~80℃,所以實際使用溫度可自行選擇。同樣,經試驗得知,操作溫度對截留率幾乎沒有影響,即r=99%~100%。

4處理成本與廠改造前后污水處理水質對比

4.1處理成本

取1992年7~9月的數據。

由于原材料漲價及一些小整改較多,使得處理成本上升,待穩定后會降低一些。同時染料回收工作還未開展,其效益沒能體現。若將染料回收后用于生產,污水處理費用將大幅度下降,甚至轉為贏利。

4.2廠改造前后污水處理水質對比

從表5的數據可以看出,改造后的污水處理水質明顯優于改造前,達到甚至超過預期的設計效果。

5調試、運行中發現的問題

(1)該工程于1991年8月竣工,9月中旬正式投入試車運行。采用生產廢水直接培菌。由于曝氣池上清液不能排入下水道,只能進入調節池,在較長時間內污泥體積提不高,延長培菌周期。

(2)1991年12月廠方根據客戶要求加工一批黑色牛仔布,由于技術部門未將改變染色品種這一信息及時反饋給環保部門,沒能事先采取預防手段,致使大量硫化黑生產污水涌入,破壞原

污水菌相,使污水處理工作示能正常進行,造成第二次培菌。

(3)染料回收由于原設計水泵流量、揚程與實際安裝的超濾器不匹配,使超濾設施無法正常啟動。再加上回收下來染料的生產可用性試驗還未完成,還沒找出最佳濃度值,因此一方面未能將染料回收,降低成本;另一方面又增加了設施的運轉負荷,增加了治理難度,不利于生產的進一步發展。

(4)立式泥漿泵腐蝕嚴重,給檢修帶來很大麻煩。擬將調節池、沉淀池的立式泥漿泵改成移動泵或不銹鋼泵。

(5)由于污水的腐蝕性,自動液位控泵裝置大多損壞,應采取其它措施加以更換。

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